茂名石化全面实施精细管理,努力做大炼油处理量,全面实施节能优化,全员参与节能降耗,1至11月,炼油综合能耗仅49.55千克标油/吨。 茂名石化全面实施从原油到岸到产品离港的全流程滚动优化,追求节能降耗极致。炼油综合能耗大幅下降,1-11月,炼油综合能耗49.55千克标油/吨,比去年同期下降了2.5个单位,创下了历史新低,相当于节约3.4万吨燃料油,在总部炼油“比学赶帮超”能源消耗项目评比中,同时获得“红旗”单位和“红星”单位。 做大总量摊薄能耗 做大处理量是摊薄成本和能耗的一个重要措施。2011年,茂名石化面对成品油紧缺的市场形势,主动超负荷组织生产,努力做大加工总量,在多产成品油供应市场的同时,摊薄了生产成本和能耗。全年预计加工原油1447万吨,超过了1350万吨的设计年加工能力。 “今年来,我们每个月的加工量基本都超过120万吨,屡创单月历史最高。这是今年炼油综合能耗一个重要原因。为了做大加工总量,我们在安全生产上下了狠功夫。”炼油分部经理助理、生产管理处处长许楚荣介绍。 炼油分部通过安全“铁三角”即科学巡检、隐患排查和重点监护,为装置超负荷生产解除安全“后顾之忧”,使一次加工装置按最大量生产,二次加工装置满负荷生产。联合六车间对加氢裂化装置关键机组C102A/B/C进行特护,每班至少两次进行巡检,管理人员至少检查一次,并在现场设定维护点,规定机组的运行参数,使该机组故障率比去年同期减少了80%,确保了装置平稳运行。 同时,他们认真落实安全防范措施,充分利用常减压装置常压部分过剩能力,最大限度加工南帕斯凝析油,增加加工量,摊薄能耗。 一年来,炼油职工精细管理,精心操作,消除了一大批安全隐患,消灭了分部级以上安全事故,使原油加工量创造历史新高,综合能耗创历史新低,而且增产成品油总量在中国石化炼油企业中名列第一。 依靠全流程优化降低能耗 “我们努力寻找节能突破口,按照‘节能效果最好,装置运行最安全,投资回报率最高’的思路,依次实施节能技改项目,通过全流程滚动优化,千方百计节能降耗。”许楚荣说。 茂名石化炼油分部通过一系列实施优化技改项目,促进节能。5月份以来,在成功投用涉及12套装置的低温热利用综合利用优化项目的基础上,先后投用了4号汽提装置塔1202用汽改造、3号制氢装置转化炉烟气余热利用等节能优化项目60多项,使炼油综合能耗降低了3.95千克标油/吨,节约燃料7606.4吨。其中二催化、三催化、三号柴油加氢、蜡油加氢和新硫磺等5套装置通过实施节能改造等“补短板、提指标”项目,能耗指标均创历史最好水平。 他们打开优化思维,深挖装置机组优化运行潜力,在以往对机泵进行叶轮切削、高功率机泵叶轮减级的基础上,今年开始了对低功率机泵叶轮减级探索,节电效果明显。 联合五车间大胆地吃下了这“第一个螃蟹”,从3月份开始,他们对低功率机泵开展叶轮减级攻关,经过半个月的努力,在确保安全的前提下,成功地对10台低功率机泵了进行叶轮减级,每小时累计节电35千瓦。1至11月份,炼油分部共对59 台机泵实施了叶轮切割、减级,每小时节电1478千瓦。 1至11月份,炼油电单耗同比下降1.43千瓦时/吨,累计节电2000万度。 发动全员节能降耗 “这个月,我们三催化装置能耗幅度下降了15%,拿了分部“比学赶帮超”竞赛能耗金牌,我们要继续努力,对标金陵,查找短板,制定措施,争取今年在总部同类装置能耗竞赛中拿第一。”联合一车间主任郭胜军说。 2011年以来,炼油分部深入开展“比学赶帮超”竞赛,各车间纷纷瞄准国内同类装置先进水平,滚动找差距,定措施,抓落实,千方百计降能耗。全厂200多个班组纷纷开展能耗小指标创优竞赛,激发了干部职工减损降耗的热情。 最近,联合二车间职工自创了一套“一”字操作法来降能耗。渣油三班班长刘树海说:“在日常工作中,很多操作指标都处于一个弹性范围内,哪怕是让人毫不在意的‘1’,我们也是锱铢必较。如提高1℃循环机冷却水,只需关小一扣冷却水进口阀,这样每个班就可节约冷却水100吨;关小一扣E205管程副线,每个班就可多产蒸汽30多吨……”据了解,自渣油三班职工使用“一”字操作法以来,每年可节约成本50多万元。 这是茂名石化炼油职工节能降耗的一个小创新。现在,炼油分部每名干部职工都把降低能耗作为份内事,他们盯着小指标,想着大指标,小指标创优促进大指标先进。正是在这种人人想方设法节能降耗的氛围中,茂名石化炼油的综合能耗创出了历史最好成绩。 |
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