茂名石化每年使用的“三剂”数量较多,在生产成本中占有较大的份额。对此,茂名石化遵照“从精从优”原则,加强对“三剂”的严格管理,从源头上“挤”,从生产中“挤”,从管理上“挤”。2004年辅助化工材料实际累计消耗为20591.41万元,相当于每吨加工量的单耗为16.49元,比考核指标低1.44元/吨。 严字当头,控制采购源头 茂名石化出台了“三剂”管理办法,对“三剂”进口、国产化、新品种使用、独家供货、技术交流、技术协议、试用等进行规范化管理,堵塞漏洞。同时,公司理顺了“三剂”各类计划管理程序,对“三剂”应用实行技术经济分析,这样,为实施“三剂”动态消耗和成本分析提供了全面的信息,为经营和决策提供了准确依据。 茂名石化认真组织“三剂”集中订货会,对各类品种进行优选,通过竞价确定供应商。同时,该公司与竞价后确定的供应商,继续进行谈判,以技术指标来严格规范所购产品质量。此外,采购部门注意多渠道精选供货商,以保证供货商的供货质量。 巧做打算,降低生产损耗 2004年,该公司对加氢裂化催化剂运行数据做好技术经济分析,对其运行状况做好预测,编制加氢裂化催化剂再生及统筹方案,对国内再生和出口再生分别做了两个方案进行对比,组织了国内具备条件的3家厂家进行技术总结、分析,最后确定裂化和精制二段催化剂均在国内再生,并分别签订了技术协议,对整个再生过程严格管理。 针对2004年大修装置比较多的实际,该公司提早制订“三剂”计划,确保计划执行到位,并及时跟踪催化剂再生技术指标情况,组织落实装填方案。针对脱硫剂损耗较大的情况,该公司组织了高效脱硫剂应用座谈会,开展了一次脱硫剂损耗技术调查。通过调查,有关部门共查出脱硫剂损耗大的四个主要原因,并采取针对性措施,使损耗大大降低。 全面统筹,从管理上“挤” 该公司对几套加氢装置催化剂使用进行全面统筹,重点对一加氢、三加氢、四加氢等装置使用中的催化剂进行技术评估,确定催化剂年更换的时间,经过精心组织,该公司据此确定以催化剂再生为主线的开停工统筹方案,经过努力,按时完成催化剂再生及装卸,确保了装置顺利开工。 加强对外交流,是茂名石化加强“三剂”管理的又一特点。为引入竞争机制、降低采购成本,该公司组织了与新型降烯烃催化剂GORMM技术交流并签订技术协议。根据汽油升级的需要,与中亚公司进行了降低汽油硫含量催化剂及助剂的交流。针对三加氢催化剂更换,采用抚顺石化研究院研发的柴油深度加氢脱硫催化剂,组织了技术交流交安排试用。 为促进地方经济发展、协调地方企业“三剂”立项论证,该公司还和茂名市“三剂”生产企业联合对合成橡胶抗结块剂等品种进行了论证。 |
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